西安布料機生產分析。石灰石布料系統是生料生產的主要工序,在生料生產中作用至關重要,通過使用比例控制閥代替電液換向閥,通過硬管與高壓軟管的結合代替高壓軟管連接,解決了大臂顫動及高壓軟管接頭頻繁損壞的問題。
1 存在的問題
我公司石灰石堆取料機為Φ90 m圓錐型堆取料機,布料機為俯仰自動布料,其液壓系統在使用過程中出現了兩個問題:①大臂運行過程中顫動明顯;②高壓油管接頭頻繁損壞、使用周期較短,影響了設備的正常運行。
2 問題分析
通過觀察發現布料機產生問題的原因:布料機液壓缸的運行隨著石灰石料位的變化不斷升高降低,實現俯仰,而顫動就發生在液壓缸換向的過程中,液壓站控制換向的機構為雙向電液換向閥,其在換向過程中無法實現軟著陸,高壓軟管跳動頻繁,通過調速閥多次進行調節,效果不明顯,高壓軟管的跳動造成接頭受力過大頻繁損壞,問題無法根本解決。
3 解決方案
借鑒篦冷機液壓站比例控制閥使用的經驗,采取以下改進方案:仍使用原有動力和輔助部分,將集成閥塊上的電液換向閥更換為壓力及方向控制的比例閥,對控制程序稍作改動,使油缸運行平穩,實現無級變速,油缸上面控制調速的裝置改變控制模式,使用平衡裝置替換現有繁瑣控制,以 大臂在任何位置工作時可持續穩定運行。
安裝方案:
(1)拆除原有舊管道及閥體,油口必須進行封口, 不被污染,清理干凈施工場地。
(2)根據系統圖、配管圖熟識各部分工藝作用、核心位置。
(3)管子的切割采用機械方法進行,切口平面與管子軸線垂直度誤差為管子直徑的1%,清理管口 管子清潔
(4)管子的煨彎采用液壓彎管機,彎管的彎曲半徑不得小于管外徑的3~5倍,彎曲角度必須符合規范要求。
(5)對于管子的焊接,完全采用氬弧焊接,施焊前將管道所有出口和焊縫密實,焊接表面光滑紋路清晰。
4 改造效果
改造后一年來,液壓缸運行平穩,解決了高壓管道頻繁損壞的問題,實現了布料機大臂的平穩起降,沒有再出現大臂顫動的現象。